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钢渣砂混凝土的耐久性能试验研究
作者  |   发布时间 2022/3/21 8:49:36

随着社会的不断进步和发展,绿色环保及可持续发展理念已逐渐深入人心,对于工业废渣的利用也越来越受人关注。钢渣是炼钢过程中产生的工业废渣,钢渣的综合利用率在一些发达国家非常高,如美国、日本,早在上世纪,日本、美国等国钢渣的综合利用率已经高达 100%,使得排用处于平衡状态,欧洲的各产钢大国也对钢渣处理非常重视,因此其综合利用率也高达 65%。与此相比,我国钢渣综合利用率很低,仅为 30% 左右,同时目前尚未利用的钢渣存放量已高达 10 亿吨。用钢渣替代部分天然骨料,不但能使钢渣得到二次利用,还能够降低天然砂石资源的使用量,并使钢渣堆放对环境的污染问题得到改善。因此将工业废弃的钢渣作为混凝土骨料制作为钢渣混凝土,成为了一个重要的研究方向。研究表明:钢渣替代混凝土中的粗细集料后,在一定程度上提高了混凝土的耐久性能和力学性能。

本文用钢渣砂等质量取代天然砂,制备 C30 钢渣砂混凝土,研究钢渣砂混凝土的耐久性能。

1  试验概况
1.1  原材料

(1)水泥:选用安徽海螺水泥股份有限公司生产的 P·O42.5 级普通硅酸盐水泥,其主要物理与力学性能均满足 GB 175—2007《通用硅酸盐水泥》的要求,详见表 1。

(2)粗集料:本文试验所用粗集料是天然石灰岩碎石,规格为 5~20mm,表观密度 2.72g/cm3,含泥量为 0.28%,吸水率为 0.55%,空隙率为 46.0%,并依据 GB/T 14685-2001《建筑用卵石、碎石》进行测试,均符合标准要求。

(3)细集料:本文试验采用钢渣砂和天然砂作为细集料。其中天然砂为普通河砂,属于Ⅱ区中砂,细度模数 2.87,表观密度 2.67g/cm3,含泥量 2.2%,经比较含泥量、颗粒级配均符合标准要求。钢渣砂为马钢四钢轧总厂 300t 转炉渣采用热闷工艺产生的钢渣颗粒,其取样和试验方法均按照现行行业标准 JGJ 52—2006《普通混凝土用砂、石质量标准及检验方法》的规定,利用 XRF 衍射测试出钢渣砂化学组成如表 2 所示。

钢渣砂主要采用 0.3~1.18mm 和 1.18~4.75mm 两个级配作为混凝土细集料,采用图解法进行级配设计,确定钢渣砂配比为 0.3~1.18mm 钢渣砂 : 1.18~4.75mm 钢渣砂=70:30,物理性能见表 3,试验所使用的钢渣砂细集料各项指标均满足规范标准。

(4)水:pH 值为 7 左右的普通自来水。
1.2  试验配合比

由于钢渣砂混凝土尚处于研究阶段,没有明确的配合比可供直接使用,先依据普通混凝土配合比作为基准。其中钢渣砂混凝土配合比采用等质量取代天然砂的方法,以普通混凝土配合比设计为基础,获得钢渣砂混凝土的配合比。钢渣砂等质量取代天然砂的比例分别为 0、25%、50%、75%、100%,钢渣砂混凝土配合比见表 4。

1.3  试验方法

在钢渣砂混凝土配合比设计的基础上,以普通混凝土为基准,记为 P0,同时配制取代率分别为 25%、50%、75%、100% 的钢渣砂混凝土,分别记为 P1、P2、P3、P4。按照 GB/T 50082—2009《普通混凝土长期性能和耐久性能试验方法标准》的试验方法,测定其耐久性能,并分析不同钢渣砂掺量对混凝土耐久性能的影响。

2  试验结果及分析
2.1  抗碳化性能

通过 20 组共 60 个边长为 100mm×100mm× 100mm 的立方体试块的测试,得到 5 种不同钢渣砂取代率的混凝土在不同龄期下的碳化深度,如表 5 所示。其中根据表 5 中数据绘制出不同钢渣砂取代率的碳化深度与碳化时间的关系曲线,如图 1 所示。

由表 5 和图 1 可以看出:

(1)随着碳化时间的增加,各种混凝土的碳化深度都逐渐增大,早期碳化深度增加较快,后期增加较慢。

(2)碳化时间为 3d 和 7d 时,随着钢渣砂取代率的提高,钢渣砂混凝土的碳化深度呈先减小后增加的趋势,但钢渣砂混凝土的碳化深度均小于普通混凝土的;碳化时间为 14d 时,随着钢渣砂取代率的提高,钢渣砂混凝土的碳化深度依然呈现先减小后增加的趋势,但此时 P1、P2 组钢渣砂混凝土的碳化深度小于普通混凝土的,P3、P4 组钢渣砂混凝土碳化深度大于普通混凝土的;当碳化时间为 28d 时,随着钢渣砂取代率的提高,钢渣砂混凝土的碳化深度呈增大趋势,只有 P1 组钢渣砂混凝土的碳化深度小于普通混凝土的,其他的钢渣砂混凝土的碳化深度均大于普通混凝土的。可见:碳化时间较短时,钢渣砂混凝土的抗碳化性能较普通混凝土好,随着碳化时间的增加,普通混凝土的抗碳化性能增强,除比取代率为 25% 的钢渣砂混凝土的抗碳化性能要差些外,优于其他组别的钢渣砂混凝土的抗碳化性能。

2.2  抗氯离子渗透性能

通过 5 组共 15 个试块的测试,得到 5 组不同钢渣砂取代率 28d 龄期混凝土试件抗氯离子渗透性电通量,如表 6 所示。

从表 6 可以看出:随着钢渣砂取代率的增加,混凝土电通量值也逐渐变大,抗氯离子渗透性能变差。其中钢渣砂取代率为 25% 的混凝土的抗氯离子性能与普通混凝土最接近。

2.3  耐磨性能

通过对 5 组共 15 个边长为 150mm×150mm× 150mm 的立方体试块的测试,得到 5 组不同取代率 28d 龄期混凝土试件耐磨试验磨坑宽度,如表 7 所示。

从表 7 可以看出:除取代率为 25% 的 P1 钢渣砂混凝土外,其余钢渣砂混凝土的磨坑宽度随着钢渣砂取代率的增加,磨坑宽度逐渐减小,且均不大于普通混凝土的,其中取代率为 100% 的 P4 钢渣砂混凝土的磨坑宽度最小,说明钢渣砂混凝土的耐磨性能较普通混凝土的好。

3  结论

(1)碳化时间较短时,钢渣砂混凝土的抗碳化性能较普通混凝土好,钢渣砂取代率为 25% 时,即 P1 钢渣砂混凝土的抗碳化性能较好,优于普通混凝土。

(2)采用钢渣砂集料拌制的混凝土,其抗氯离子渗透性能均较普通混凝土差,且随着钢渣砂掺量的增加,抗渗性越来越差。其中取代率在 25% 时,抗氯离子渗透性能最接近普通混凝土。

(3)采用钢渣砂集料代替砂子后,钢渣砂混凝土的耐磨性能除取代率为 25% 外均优于普通混凝土,说明掺入钢渣砂取代天然砂石对混凝土耐磨性能有利。

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